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收获节能减排的果实

2016-12-28 09:06栏目:环保
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近年来,南化用于环境保护建设方面的投资已达到7000多万元,2007年追加近6000万元进行污染源的全面排查治理,推进9大节能项目的实施。通过抓节能降耗,进行能源审计,建立健全安全培训体系,开展清洁生产审核工作,构建重大危险源管理监控体系,实现能源综合利用和环境保护

  在人们的印象中,化工厂就是废水、废气、废渣等“三废”的代名词。然而,近日记者在南宁化工集团有限公司采访时,即便是在废水池边,也没有闻到刺鼻的化学异味。漫步厂区,沿途绿树成荫、枝繁叶茂、花红草绿,经过处理的废水池里清澈见底,池中的假山上,三角梅正迎着艳阳吐着芬芳。作为高能耗、高污染的化工行业,南化是怎样把棘手的节能减排工作做得如此到位呢?

  南化公司一位负责人向记者介绍道,近年来,南化以循环经济发展为指导,以“环境”和“效益”的双重优化为目标,重新审视和改造传统产业。推动循环生产技术的开发和实施,积极采用节能、降耗的新技术、新装备,实现清洁、高效、安全生产。做到工业增长与扩大就业相协调,工业发展与环境保护相呼应,资源开发与综合利用并举,总量扩张与节能降耗并重,实现了资源综合利用和控制环境负荷的有机统一,走出了一条工业生产与环境协调发展的可持续发展之路。

  布袋除尘收烟气

  连锁控制防氯泄

  据了解,南化主要的耗能设备及环节集中在锅炉、电解、各循环水系统、气体压缩机和制冷机组等。130吨/时锅炉烟气是重点治理的单元之一。南化通过循环硫化床改造,将除尘装置由电除尘改造为布袋除尘,每年减少了3000多吨的二氧化硫排放,减少近5万吨的烟尘排放。为了提高锅炉燃烧效率,企业设法对燃煤破碎系统进行改造,提高煤的破碎粒度。2007年底竣工的改造项目25兆瓦汽轮发电机组,自发电达到每小时3万千瓦时,相当于节约26000吨标准煤。

  为彻底解决氯气泄漏难题,南化公司采取了两项高效措施:一是在烧碱生产流程中设置相关连锁控制,事故发生时能最大限度地减少泄漏量;二是开发安装了能持续30分钟的自动处理装置,防止突然停电等故障发生时造成的污染事故。公司先后投资7800万元,共配备了废水治理装置25套,日处理能力达4万吨;废气治理装置27套,固废治理装置1套,将污染物集中消灭在第一环节。

  离子膜法烧碱

  节能降耗少“三废”

  南化的氯碱生产工艺过去一直以隔膜碱为主,但当今世界公认技术最先进、工艺最清洁是离子膜碱。离子膜烧碱综合能耗低,仅为隔膜烧碱的1/3,而且“三废”排放少,无铅污染及沥青、石棉污染。

  据介绍,目前,南化正在大力发展的离子膜法烧碱生产采用清洁生产工艺,符合国家和产业政策,是当前国家重点鼓励发展的国内投资项目。从“十五”开始,南化先后投资数亿元实施离子膜碱技改。2005年8月,南化顺利完成了“双六”工程,即年新增6万吨离子膜法烧碱及新增6万吨聚氯乙烯工程。到2006年离子膜烧碱的产能已上升到16万吨,2007年更是快速增长到20万吨,总规模位居西南地区第1。离子膜烧碱工艺的进一步运用,使南化每年将节煤3万多吨,节电1000多万度,有利于企业的可持续发展。

  对继续沿用隔膜碱工艺的装置,南化则实施改性隔膜和扩张阳极技术改造。仅2007年1—11月,就改造了77台电解槽,超过了计划改造数量,节电近100万千瓦时。

  环保生产、循环利用

  连年创效益

  南化宣传部李志权告诉记者,生产过程中产生的水、蒸汽和物料等,但凡有价资源,南化全部回收再利用。南化投资近1200万元建成氯氢、浓碱、盐酸酸性水、冷却水、氯化氢、氯碱等一系列循环水装置,使公司平均用水量从每小时2400立方米降至1000立方米左右。水的重复利用率达到97%,万元产值耗水量从2001年的426吨降到目前的82吨,下降了5倍。公司每年节水约1108万吨,减少水费开支430多万元。2007年上半年,南化荣获“南宁市节水型企业”称号。

  循环利用使南化不仅收获社会效益,也创造出自身的经济效益。将氯氢岗位的含氯废水送至聚氯乙烯清净岗位,配制次氯酸钠,年创效益近22万元;电石渣浆压滤后排出的清液,少部分用作锅炉脱硫剂外,其余再送回乙炔发生器,参与电石生成乙炔气的反应,回收残余的乙炔气体,年创效益95万元;将余温高达90摄氏度的蒸汽冷凝水回收,部分用于烧碱的化盐配制用水,剩余部分作锅炉补充软水,年创效益280多万元。

  目前,南化通过资本运作,同时经营的企业有8家之多,形成了以年产26万吨烧碱、14万吨聚氯乙烯为主线,与配套年产8万吨液氯、2万吨强氯精、2万吨聚合氯化铝、2万吨冰醋酸等项目有机结合。上下游产品符合循环经济的产业链,凸显消毒杀毒和水处理等环保产品产业优势,建立“资源—产品—再生资源”闭环型物质流动模式。通过内部资源的循环利用体系,全面形成产品布局科学、工艺技术先进、环境污染少、经济效益显著的资源充分利用的产业集群。

  逐步淘汰老设备

  变频节能展活力

  据了解,2005年以来,南化逐步淘汰运行费用高、可靠性相对较低的活塞式空压机,用高效的螺杆压缩机代替。2007年,公司对冷冻站进行技术改造,变氨制冷为全自动离心式制冷,不但更环保、更安全、更简便,而且更节约能源,每年可为企业节约电费约430万元,提高8%以上。该项目的自动化程度和可靠性达到世界先进水平。

  在节能中南化坚持“三原则”不变。即节能既要讲究安全性和可靠性,还要讲究实用性和先进性,更要符合国家有关的标准化原则。据了解,整个南化生产系统有200多台电机,耗电相当大。凡能进行变频技术改造的,南化统统列入“手术”名单。他们认真设计了两套方案,科学、系统地分析了变频节能改造的方方面面,权衡利弊得失,然后才付诸实施。现在,4台高压电机较以前节电45%—50%,4台低压电机也节电30%以上。今年年初,南化第二批共25台低压电机又将完成改造,届时节电又将迈上一个新台阶。

  记者了解到,近年来南化用于环境保护建设方面的投资已达到7000多万元,2007年追加近6000万元进行污染源的全面排查治理,并推进9大节能项目的实施。通过抓节能降耗,进行能源审计,建立健全安全培训体系,开展清洁生产审核工作,构建重大危险源管理监控体系,实现能源综合利用和环境保护。通过自主创新和引进吸收相结合,运用多项循环经济、清洁生产的专有技术,对传统产业进行技术改造,购置治理“三废”处理装置52套,企业生产过程中产生的废渣、废水、废气全部回收利用,不仅没有污染环境,2006年仅环保一项就创造经济效益2200多万元,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。近年来还被评为“全国环保先进单位”、“广西清洁生产企业”、“广西化工系统清洁文明工厂”、“南宁市花园式工厂”。